為提高煮煉收回率,穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量,制糖廠去年進行了如下技改:一是增加一臺45平方真空吸濾機,以提高制煉車間泥汁處理能力,增加過濾面積,降低電耗物耗,穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量;二是增加一臺水環(huán)式真空泵,以提高煮煉乙、丙糖系統(tǒng)真空度,降低缸內(nèi)糖羔溫度,提高煮煉收回率;三是煮糖甲糖物料管更換成不銹鋼管,以減少白砂糖鐵銹,提高白砂糖品質(zhì)。
此外,糖廠還把制煉、鍋爐、供水泵大功率電機加裝無功補償;各車間照明線路進行了整改,照明燈更換為節(jié)能燈。
2007/2008榨季結(jié)束后,另一個項目——采用好氧生物膜法降解治理廢水正在建設。項目實施后,年可減少廢水排放量288萬m3,削減主要污染物COD排放量330噸 ,懸浮物排放量83.52噸,并實現(xiàn)外排廢水達標。
2006/2007榨季,甘化股份公司共榨甘蔗38.7萬噸,產(chǎn)白砂糖4.87萬噸,產(chǎn)糖率為12.58%。在榨季生產(chǎn)中,由于過硬的檢修技改質(zhì)量和嚴格的生產(chǎn)管理,生產(chǎn)設備安全率維持在較高的狀況,經(jīng)過技術(shù)人員精心調(diào)試工藝指標和員工的精心操作,攻克了產(chǎn)品質(zhì)量難關(guān),產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定提高,白砂糖一級品率達到了96.06%,創(chuàng)造歷史最好水平。甜蜜的“山蘭花”越開越鮮艷!
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